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改變微反應器材質! 連續流工藝轉化率從60%提升到99%!

更新時間:2022-03-18      點擊次數:3328

改變微反應器材質,連續流工藝轉化率從60%提升到99%!


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康寧用“心”做反應

 


研究背景


水合及其衍生物產(chan) 品在許多工業(ye) 應用中得到廣泛的使用,如化學產(chan) 品、醫藥產(chan) 品、農(nong) 化產(chan) 品、水處理、照相及攝影產(chan) 品等。

 

肼的衍生物可用作藥品、殺蟲劑和化學發泡劑等。要連續製備3-苯基-1H吡唑- 5-胺(化合物1),在傳(chuan) 統間歇釜式條件下,一般通過將水合肼、腈化合物2和乙酸乙酯的混合物在乙醇中回流得到(方案1)。

 

美國抗癌藥和孤兒(er) 藥研製公司Agioses製藥公司,2021年在OPR&D雜誌上報道了:高溫下肼縮合反應的連續流工藝的研究與(yu) 傳(chuan) 統的間歇工藝相比,該方法可以更安全、並可以更好的控製雜質。


研究中,作者發現微反應器材質對反應收率有著極大的影響。並且,溶劑選擇對連續流工藝的成功至關(guan) 重要。

 

方案1:合成1

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圖1.合成1基本方案

反應器材質及溶劑對反應的影響

1. 不鏽鋼 316/316L 管式反應器的連續流工藝探討

 

如下圖2所示,2的甲醇流與(yu) 甲醇中的水合肼一起流入預熱溫度為(wei) 150°C的316L SS管式反應器,經過20分鍾反應後,進入降溫單元再接後處理。結果反應混合物的過程控製(IPC)顯示背壓調節器(BPR)釋放大量氣體(ti) ,轉化率為(wei) 60%。增加水合肼的停留時間或當量並不能提高轉化率。


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圖2:不鏽鋼316/316L管式反應器連續流工藝流程圖

 

經分析於(yu) 不鏽鋼 316/316L 管不適合在高溫下處理水合肼溶液,因其鉬含量高,會(hui) 顯著降低肼的分解溫度。所以肼在高溫下與(yu) 不鏽鋼流動反應器不兼容。

 

2. 聚四氟乙烯泵頭進料,PFA材質的盤管反應

 

研究者選擇使用聚四氟乙烯作為(wei) 水合肼的進料泵,反應器選用PFA材質的盤管對該工藝進行了研究。

 

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圖3: 合成1的連續流工藝

 

將化合物2的2-甲基四氫呋喃(2-MeTHF)溶液和水合肼的乙醇溶液分別流過浸沒在70°C水浴的管道。1-2 分鍾的停留時間後,兩(liang) 股物料在三通混合器處混合,並流入放置在 140 °C的烘箱中的管道反應器(停留時間20-60 分鍾)。然後經過冷卻管道冷卻後,通過背壓閥(BPR)後從(cong) 連續流反應器係統中流出,出料口設有過程控製樣品(IPC)取樣口。

 

在最佳條件下,使用了 1.4 當量的水合肼,停留時間30 分鍾,在兩(liang) 次 100g 規模運行,得到 >99% 的LC 純度和幾乎100%的LC收率。

 

3. 溶劑對反應的影響

 

在實驗中研究者發現起始化合物2在 MeOH 中不穩定,在環境溫度下保持溶液3天後,明顯形成類聚合物沉澱和新雜誌的產(chan) 生,純度從(cong) 99.9% 降低到 98%。

 

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一方麵該不溶性沉澱物不溶於(yu) 大多數有機溶劑,可能導致泵頭故障和流動係統堵塞。另一方麵新雜質的產(chan) 生,這可能會(hui) 影響所生產(chan) 的1的質量。這促使研究者尋找替代溶劑係統。

 

首先通過檢查溶液外觀和純度隨時間的變化來評估2在10 種以上的 II 類和 III 類溶劑中的穩定性。初步篩選鑒定出 MTBE、1,4-二惡烷和 2-MeTHF,在 25 °C 下攪拌 15-120 小時後,觀察到外觀和純度幾乎沒有變化。

 

表1:溶劑篩選

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然後評估了1和2在每種溶劑中的溶解度。如表1所示,原料2在1,4-二惡烷和2-MeTHF中表現出良好的溶解性。然而,MTBE 至少需要 20V才能*溶解2(條目 1),並且在工藝效率方麵並不理想。已知 1,4-二惡烷(條目 2)具有致癌性,2- MeTHF似乎是*前途的溶劑,然而,它與(yu) 水合肼不混溶,這可能導致管式反應器內(nei) 的傳(chuan) 質效率低下。

 

為(wei) 了解決(jue) 這個(ge) 問題,引入EtOH 作為(wei) 共溶劑溶解水合肼並使肼溶液與(yu) 2的2-MeTHF 溶液混溶。此外,1 和 2 在 2-MeTHF/EtOH 混合物中都顯示出良好的溶解性(v/v= 5:1,條目 4)。

 

在最佳條件下,使用了 1.4 當量的水合肼,停留時間30 分鍾,在兩(liang) 次 100g 規模運行,得到 >99% 的LC 純度和幾乎100%的LC收率。

 

4. 工藝的可擴展性和穩定性研究

 

為(wei) 了評估該工藝的可擴展性和穩定性,在之前的基礎上進行了 3 公斤規模的測試運行。見下圖,包括1的連續流合成、分批後處理和結晶的總體(ti) 工藝圖。

 

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圖4. 工藝可擴展性和穩定性測試-3kg示範運行工藝流程圖

 

如圖4所示。將起始材料2(3.1 kg)溶解在2-甲基四氫呋喃(31 L)中。水合肼(1.5 kg,65 wt%)溶解於(yu) 乙醇(6.2 L)中。化合物2的2-甲基四氫呋喃溶液和水合肼的EtOH溶液的流速分別設置為(wei) 83ml/min和20ml/min。

 

兩(liang) 股物料通過浸入70°C水中的預熱管道,進行預熱。然後,兩(liang) 股物料進入溫度為(wei) 140°C的烘箱內(nei) 的管道反應器內(nei) 。從(cong) 烘箱流出的反應混合物經過後冷卻回路,然後經過BPR(壓力設定140 psi),然後在氮氣保護下收集反應混合液。

 

該連續流係統連續穩定運行6小時後,收集到了37.74 kg反應混合物。該工藝在整個(ge) 生產(chan) 過程中,沒間隔30分鍾取一個(ge) 樣品進行分析,所得混合也中化合物1的含量均為(wei) >99%。所收集混合液,分2批進行後處理和結晶後,以87%的收率獲得3kg灰白色固體(ti) 1。分離出的固體(ti) 純度 > 99.5%,殘留肼僅(jin) 有 5-10 ppm,符合生產(chan) 要求。




結果與(yu) 討論

  • 作者開發了一種用於(yu) 肼縮合反應的連續製造工藝,以生產(chan) 高質量的醫藥中間體(ti) 1

  • 在研究中發現反應器材質及進料泵的材質對反應的穩定性和收率有著極大的影響;

  • 作者對溶劑體(ti) 係進行了研究,確定最佳溶劑為(wei) 2-MeTHF/EtOH 混合物(v/v= 5:1);

  • 與(yu) 原始工藝相比,連續流工藝更安全、更實用;

  • 連續製造過程易於(yu) 實現放大,生產(chan) 運行穩定,產(chan) 品*合格。

Reference: Org. Process Res. Dev. 2021, 25, 199−205

連續流工藝開發過程中,反應介質與(yu) 反應器材質有可能發生反應,或者有著嚴(yan) 重的腐蝕。對於(yu) 連續流工藝開發,有時反應器材質的選擇是工藝成功的因素之一。

 

目前常用的反應器材質碳化矽、玻璃和金屬等。米兰体育(中文)官网選用了康寧特種玻璃和高化學穩定性康寧Unigrain™ 碳化矽 (SiC)材質。米兰体育(中文)官网具有優(you) 秀的抗腐蝕、耐高溫高壓(-60-200℃,18個(ge) 大氣壓),適用於(yu) 多種化學反應。康寧玻璃反應器可視化的特點,適用於(yu) 需要光化學反應。

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連續流工藝開發,溶劑的選擇非常重要。一個(ge) 看似無法進行連續流操作的工藝,通過溶劑的選擇可以使反應順利進行,並取得非常好的結果,這對未來多步反應的全連續過程至關(guan) 重要。